組合式減壓閥降低噪音
上海申弘閥門有限公司 之前介紹那石油化工減壓閥應(yīng)用案例,現(xiàn)在介紹我公司生產(chǎn)的ZJY46H型組合式減壓閥在一些高水頭電站(水頭200m以上)使用一年后,部分用戶反映主閥節(jié)流錐有氣蝕和沖蝕的現(xiàn)象;同時(shí),減壓閥運(yùn)行噪聲也偏高。雖然以上問(wèn)題沒(méi)有影響減壓閥的正常運(yùn)行,但我公司針對(duì)電站反映的問(wèn)題進(jìn)行了分析,并進(jìn)行了一系列改進(jìn)試驗(yàn),取得了良好結(jié)果。 ZJY46H型組合式減壓閥具有高減壓比、大流量、穩(wěn)定性好、使用壽命長(zhǎng)、一級(jí)減壓的特點(diǎn)。但在高減壓比的工況下運(yùn)行時(shí),由于能量消耗的形式體現(xiàn),運(yùn)行噪聲和氣蝕的現(xiàn)象也是不可避免的。在分析這一現(xiàn)象時(shí),我們認(rèn)為:合理的過(guò)流面積的幾何形狀可有效地減小流阻,同時(shí)有效地減少噪聲和氣蝕程度。 為此,我們?cè)O(shè)計(jì)了兩個(gè)改進(jìn)型DN150節(jié)流錐S1#和S2#,和缸套閥座組合件,先在公司的試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行試驗(yàn),S2#節(jié)流錐和缸套閥座組合件,取得了明顯的預(yù)計(jì)效果;然后我們又到云南計(jì)堵河水電站進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),雖然這次試驗(yàn)因時(shí)間原因沒(méi)有按計(jì)劃全部做完,但仍可證明這次改進(jìn)有著良好的效果。
產(chǎn)生減壓閥噪音的原因可以分為如下三大類: 一、機(jī)械振動(dòng)產(chǎn)生的噪音減壓閥的零部件在流體流動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),機(jī)械振動(dòng)又可分為兩種形式:1)低頻振動(dòng),這種振動(dòng)是由介質(zhì)的射流和脈動(dòng)造成的,其產(chǎn)生原因在于閥出口處的流速太快,管路布置不合理以及閥活動(dòng)零件的剛性不足等。 2)高頻振動(dòng),這種振動(dòng)在閥的自然頻率和介質(zhì)流動(dòng)所造成的激勵(lì)頻率一致時(shí),將引起共振,它是減壓閥在一定減壓范圍內(nèi)產(chǎn)生的,而且一旦條件稍有變化,其噪音變化就很大。這種機(jī)械振動(dòng)噪音與介質(zhì)流動(dòng)速度無(wú)關(guān),多是由于蒸汽減壓閥自身設(shè)計(jì)不合理產(chǎn)生。減小機(jī)械振動(dòng)噪聲的措施是,合理地設(shè)計(jì)減壓閥襯套和閥桿的間隙、機(jī)械加工精度、閥的自然頻率以及活動(dòng)零件的剛性,正確地選用材料等。 二、組合式減壓閥降低噪音流體動(dòng)力學(xué)噪音流體動(dòng)力學(xué)噪音是由流體通過(guò)減壓閥的減壓口之后的紊流及渦流所產(chǎn)生的,其產(chǎn)生的過(guò)程可以分為兩個(gè)階段: 1)紊流噪音,即由紊流流體和減壓閥或管路內(nèi)表面相互作用而產(chǎn)生的噪音,其頻率和噪音級(jí)都比較低,一般并不構(gòu)成噪音問(wèn)題。 2)汽蝕噪音,即減壓閥在減壓過(guò)程中,當(dāng)流體流速達(dá)到一定值時(shí),流體(液體)就開(kāi)始汽化,當(dāng)液體中的氣泡所受到的壓力達(dá)到一定值時(shí),就會(huì)爆炸。氣泡在爆炸時(shí),要在局部產(chǎn)生很高的壓力和沖擊波,這個(gè)沖擊瞬間壓力可達(dá)196MPa,但是遠(yuǎn)離爆炸中心的地方,壓力急劇衰減。這個(gè)沖擊波是造成減壓閥汽蝕和噪音的一個(gè)主要因素。減小機(jī)械振動(dòng)噪聲的措施是在設(shè)計(jì)減壓閥時(shí),必須把減壓閥的減壓值控制在臨界值以下,而且,是在Δp初始以下,因?yàn)闇p壓閥的實(shí)際減壓值達(dá)到Δp初始值時(shí),液體就開(kāi)始產(chǎn)生汽蝕,而且噪聲將急劇增大。此外,還要注意相對(duì)于閥瓣的流體介質(zhì)的流動(dòng)方向。 三、空氣動(dòng)力學(xué)噪聲當(dāng)蒸汽等可壓縮性流體通過(guò)減壓閥內(nèi)的減壓部位時(shí),流體的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為聲能而產(chǎn)生的噪音稱為空氣動(dòng)力學(xué)噪音。這種噪音是一種在減壓閥噪音中占大多數(shù)而且處理起來(lái)zui為麻煩的噪音。這種噪聲產(chǎn)生的原因分為兩種情況,一是由于流體紊流所產(chǎn)生,二是由于流體達(dá)到臨界流速引起的激波而產(chǎn)生的??諝鈩?dòng)力學(xué)噪聲不能*被消除,因?yàn)闇p壓閥在減壓時(shí)引起流體紊流是不可避免的。 二 組合式減壓閥降低噪音試驗(yàn)思路 因?yàn)闅馕g的發(fā)生總是伴隨著噪聲增大,故通過(guò)測(cè)試閥內(nèi)水流噪聲而可間接判斷氣蝕性能。 先在公司內(nèi)部的試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行工廠試驗(yàn),取得良好的效果后適時(shí)再到水電站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。通過(guò)對(duì)改進(jìn)節(jié)流錐與原型節(jié)流錐的試驗(yàn)數(shù)據(jù)比較,即可得出改進(jìn)節(jié)流錐的性能結(jié)果。 三 工廠試驗(yàn) 1.工廠試驗(yàn)簡(jiǎn)介 1.1、工廠試驗(yàn)臺(tái)
如圖1 所示:B為多級(jí)泵;A為被測(cè)減壓閥;C為安全泄壓閥。試驗(yàn)系統(tǒng)開(kāi)啟后,將P1zui高值調(diào)整為1.9MPa,然后在分別設(shè)定P2為各不同值,在各值中改變P1值,觀測(cè)在不同工況下的運(yùn)行穩(wěn)定性和噪聲。 1.2、試驗(yàn)方式 用兩個(gè)改進(jìn)型DN150節(jié)流錐S1#S2#和一個(gè)原型節(jié)流錐S0#和相對(duì)應(yīng)的缸套閥座組合件,先后裝入減壓閥閥體內(nèi)在試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行試驗(yàn),通過(guò)給定出口壓力、調(diào)節(jié)進(jìn)口壓力,測(cè)試主閥不同開(kāi)度條件下的噪聲分貝值,即可比較不同節(jié)流錐的性能差異。 2.工廠試驗(yàn)數(shù)據(jù)及初步判斷 工廠試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表一: 表一 工廠試驗(yàn)結(jié)果
注:P1為進(jìn)口壓力(MPa);P2為出口壓力(MPa);K為主閥開(kāi)程(mm);Z為噪聲聲壓級(jí)(dB)。 由表一可知,改進(jìn)型節(jié)流錐S1#的降噪性能比原型節(jié)流錐S0#稍好,而改進(jìn)型節(jié)流錐S2#降噪性能。 因水泵流量所限,工廠試驗(yàn)參數(shù)不足以說(shuō)明問(wèn)題。因此我們選擇了云南計(jì)堵河電站進(jìn)行電站運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。 四 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) 1.計(jì)堵河水電站及減壓閥使用情況簡(jiǎn)介 計(jì)堵河二級(jí)水電站位于云南省怒江州瀘水縣稱桿鄉(xiāng)計(jì)堵河上,電站裝機(jī)容量為2×6300kW,為引水式電站。機(jī)組技術(shù)供水采用自流減壓供水和水泵供水方式,單機(jī)組技術(shù)供水流量為150m3/h;水頭為260m~240m。因水泵運(yùn)行故障率高,所以自流減壓供水為主供水。 2、機(jī)組自流減壓供水系統(tǒng)簡(jiǎn)介 如圖2所示:在壓力鋼管進(jìn)機(jī)組處的位置附近取水。K1、K2分別這取水閥和工作閥,Y為ZJY46H-40C DN150減壓閥。P2的壓力整定為0.6MPa,減壓后的水直供水池,再由水池供兩臺(tái)機(jī)組用水。調(diào)節(jié)閥門K3為合適的過(guò)流面積。改進(jìn)前的單臺(tái)ZJY46H-40C DN150減壓閥的流量在滿足兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí),運(yùn)行噪音為118dB。 3、自流減壓供水系統(tǒng)工作狀況 計(jì)堵河水電站以前曾用國(guó)外某公司生產(chǎn)的膜片差壓式DN150減壓閥兩臺(tái)作兩級(jí)減壓,使用不到半年即損壞,無(wú)法再用。后改用我公司生產(chǎn)的ZJY46H型組合式減壓閥一臺(tái)作一級(jí)減壓,使用一年后,雖然噪聲偏高,節(jié)流錐有沖蝕和氣蝕,但仍能使用。 由于電站生態(tài)環(huán)境較差,植被破壞嚴(yán)重。水中的雜質(zhì)主要為石英砂。由于高速水流產(chǎn)生的氣蝕,再加上石英砂的磨蝕,減壓閥的運(yùn)行環(huán)境很差。這就需要對(duì)減壓閥進(jìn)行合理的改進(jìn),保證在惡劣環(huán)境下運(yùn)行的減壓閥有良好的適應(yīng)性,以保證電站的正常運(yùn)行。 4.現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)簡(jiǎn)介 計(jì)堵河水電站在八月下旬因故需停電一天,我們趁這個(gè)時(shí)機(jī)趕到水電站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。原計(jì)劃試驗(yàn)S2#節(jié)流錐和S0#節(jié)流錐及對(duì)應(yīng)的缸套閥座組合件,以作比較。但因兩次試驗(yàn)間隔的準(zhǔn)備時(shí)間(減壓閥前截止閥不能關(guān)死,需壓力鋼管泄水和灌水)過(guò)長(zhǎng),為不影響按時(shí)發(fā)電,只試驗(yàn)S2#節(jié)流錐而未能進(jìn)行S0#原型節(jié)流錐的試驗(yàn)。 另外,只有減壓閥后有壓力表,而減壓閥前沒(méi)有,也沒(méi)有流量計(jì)。這對(duì)試驗(yàn)造成一定的不便。 在S2#節(jié)流錐試驗(yàn)過(guò)程中及后正式發(fā)電投入運(yùn)行時(shí),用戶評(píng)價(jià):噪聲明顯減小,振動(dòng)微弱。 5.現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及初步判斷 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表二和表三: 表二 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果(一) 注:1)符號(hào)同表一。2)減壓閥主閥全開(kāi)程為28mm。3)調(diào)節(jié)桿預(yù)壓高度為89mm。 由表二可知,出口閥開(kāi)度從全開(kāi)到1/2開(kāi)時(shí),減壓閥的出口壓力變化很小,不影響機(jī)組運(yùn)行。此時(shí)通過(guò)減壓閥的水流噪聲有較大降低。 表三 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果(二) 1. 品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格. 序號(hào) | 品 名 | 型 號(hào) 及 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) (元) | 金 額 (元) | 閥體材質(zhì)及其它 | 1 | 減壓閥 | 組合式減壓閥ZJY46H-40C DN150 PN40 進(jìn)口壓力 2.0-2.5 MPA,出口壓力 0.2-0.5 MPA 雙反饋及鎖定壓力功能 介質(zhì)水,閥體耐壓6.0MPA | 臺(tái) | 1 |
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| 鑄鋼 |
注:1)符號(hào)同表一。2)減壓閥主閥全開(kāi)程為28mm。3)帶*號(hào)的調(diào)節(jié)桿預(yù)壓高度為63mm,是當(dāng)前的發(fā)電投運(yùn)狀態(tài)。其余的調(diào)節(jié)桿預(yù)壓高度為89mm。 對(duì)比表二和表三,可以發(fā)現(xiàn): 1)當(dāng)出口壓力調(diào)高后,水流噪聲降低約6~7 dB。 2)在表二中,出口閥開(kāi)度變化后,水流噪聲從110.0 dB降到91.0 dB,降幅為19 dB;在表三中,水流噪聲則從111.0 dB降到88.5 dB,降幅為22.5 dB。 3)試驗(yàn)完成后,應(yīng)電站要求,將ZJY46H-40C DN150減壓閥的P2值整定為0.7MPa,調(diào)節(jié)出口閥K3滿足兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行的流量要求。即時(shí)工況的噪聲為89.5dB。 五 綜合分析 一般來(lái)說(shuō),減壓閥的水流噪聲與水通過(guò)節(jié)流錐產(chǎn)生的渦流直接相關(guān),而渦流與節(jié)流錐的幾何形狀、附近的流道及流速有關(guān),而流速又與節(jié)流錐的開(kāi)度和前后壓力差有關(guān)。 選擇合理的節(jié)流錐形狀,可以減小流阻系數(shù)及相應(yīng)的渦流影響;增加主閥調(diào)節(jié)桿的預(yù)壓量,可以增加水的流量而降低通過(guò)節(jié)流錐過(guò)流面的流速(實(shí)際上是流阻損失減少)。通過(guò)這種方式,我們可以有效降低減壓閥的水流噪聲。 六 結(jié)論 1)S2#節(jié)流錐對(duì)降低減壓閥的水流噪聲是有效的。 2)S2#節(jié)流錐的穩(wěn)壓性能是可靠的。 3)輔以增加主閥調(diào)節(jié)桿的預(yù)壓量對(duì)降低減壓閥的水流噪聲也是可行的。 七 進(jìn)一步改進(jìn)思考 1)主閥節(jié)流錐的幾何形狀仍可考慮進(jìn)一步優(yōu)化。 2)節(jié)流錐附近的流道今后可以考慮改進(jìn)。 3)過(guò)流面易氣蝕和沖蝕處可以考慮選擇更好的耐磨材料。 與本產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品:電動(dòng)截止閥
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